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印染廠廢水處理的問題分析 印染廠廢水處理成功的實例較多,但是成效不佳的也不少,其原因大致有以下幾種情況:(1)印染廠未分析自身廢水特質(水質、水量),照搬他廠經驗,結果往往不理想。(2)將城市污水處理的設計規范,用于印染廢水處理,僅僅改變一些參數,造成很大的損失。特別是在早期,大型印染廠廢水集中處理,都由大型設計院負責,而其對印染廢水性質不夠深入了解,造成很大損失。(3)新技術、新工藝、新藥劑未經中試,直接用于工程,造成很多失敗。新技術多應經過小試、中試,才能用于工程,一般試規模是工程水量的3%~5%,即最多放大20倍左右。實驗室研究成果直接用于工程,難有成功案例。工程應該采用最成熟、最穩妥的技術。(4)生產工藝相近的廢水,可采用相似的處理工藝,但也要根據水質、水量適當調整技術參數,保證處理水平。(5)實際運行技術和管理技術不當,未根據廢水變化作適當調整,也是運行不穩定的原因。 印染廢水脫泥機絲的興起和印染后整理技術的進步,使PVA漿料、人造絲堿解物(主要是鄰苯二甲酸類物質)、新型助劑等難生化降解有機物大量進入印染廢水,其COD濃度也由原來的數百mg/L上升到2000~3000mg/L,從而使原有的生物處理系統COD去除率從70%下降到50%左右,甚至更低。傳統的生物處理工藝已受到嚴重挑戰;傳統的化學沉淀和氣浮法對這類印染廢水的COD去除率也僅為30%左右。因此開發經濟有效的印染廢水處理技術日益成為當今環保行業關注的課題。
離心式污泥脫水機是利用固液兩相的密度差,在離心力的作用下,加快固相顆粒的沉降速度來實現固液分離的。具體分離過程為污泥和絮凝劑藥液經入口管道被送入轉鼓內混合腔,在此進行混合絮凝(若為污泥泵前加藥或泵后管道加藥,則已提前絮凝反應),由于轉子(螺旋和轉鼓)的高速旋轉和摩擦阻力,污泥在轉子內部被加速并形成一個圓柱液環層(液環區),在離心力的作用下,比重較大固體顆粒沉降到轉鼓內壁形成泥層(固環層),再利用螺旋和轉鼓的相對速度差把固相推向轉鼓錐端,推出液面之后(岸區或稱干燥區)泥渣得以脫水干燥,推向排渣口排出,上清液從轉鼓大端排出,實現固液分離。 1. 轉鼓等主要零部件采用耐蝕不銹鋼制造; 2.輸料螺旋采用特殊防磨措施,可噴焊硬質合金保護層或鑲裝硬質合金耐片; 3.大長徑比、高轉速。具有多種角度的轉鼓錐部結構; 4.可選用重負載、大傳動比的擺線針輪、行星齒輪或液壓差速機; 5.差轉速及扭矩可隨物料濃度、流量變化自動調節的微機控制系統; 6.帶BD板的臥式螺旋沉降離心機,可對各種不同比例的初沉、活性污泥進行濃縮、脫水以及難分離的物料的分離 紹興印染廠污泥壓榨脫水機·紹興代理商,污水脫泥設備在進行污泥脫水時是一個連續、封閉、自動地完成工作,不會引起堵塞,工作過程中不需要用高壓水沖洗機體內部,所以生產效率高。136 6588 7027 申先生,浙江杰能環保科技設備有限公司。