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綜合考慮精礦品位和回收率,磁化焙燒溫度以75℃為宜。焙燒時間對鐵精礦品位和回收率的影響。固定焙燒75℃,考察了焙燒保溫時間對鐵精礦磁選指標的影響,其他試驗條件同上,試驗結果如圖3所示。隨著焙燒時間的增加,鐵品位和回收率也隨著增加,混合料在焙燒6min后,TFe達到6.4%,回收率為88.6%,隨即鐵品位和回收率曲線開始下降。雖然整個焙燒過程中主要發生吸熱反應,但當體系溫度超過碳氣化反應起始溫度時,反應體系中反應速率大幅度增加。1測試一:長距離重力流引水工程。工程概況:全程16公里,管徑6mm,總水頭41m,原設計流量1萬噸/日,筆者以及其他工程人員在吸水頭部進行真空改造,使其改變為“真空高速流”。測試結果:流量在原基礎上提高5%。2測試二:城鄉給水配水工程。1工程概況:兩高位水池池底標高58米,原兩根“重力流”管DN6及DN7在下游3公里處匯合,接入一根1mm主管向城市配水。測試結果:筆者僅對其中一高位水池DN6管實施“真空流”改造,關閉另一高位水池出水閥門,其單管流量提高到原兩管總流量的115%。2工程概況:水廠高位水池池底標高58米,某城內一座2層高樓,頂層標高52米,距水廠8公里。測試結果:采用“重力流”供水,水壓低,1層以上均供不到水;采用“真空流”供水,水自行上到2層,2層出流量仍然很充沛。3工程概況:水廠58米的高位水池,城市內一座標高為5米的老水廠水池,采用“重力流”供水,由于水壓太低,只能夠在夜間水壓達5公斤時的非供水負荷高峰期進水。測試結果:對上述高位水池進行“真空流”改造,老水廠水池每天可24小時進水。北京科技大學的學者以國內某鋼鐵公司的CAS-OB精煉鋼包為原型,在相似性原理的基礎上建立了水模型,研究在CAS-OB精煉過程中底吹氣量、渣層厚度對排渣直徑和臨界卷渣氣量的影響。根據試驗結果提出以下優化方案:排渣時期底吹氣量應控制在500L/min;精煉時底吹氣量應控制在600~700L/min;軟吹時期底吹氣量應控制在500L/min。工業試驗表明,CAS-OB底吹氣量優化后鋼液的潔凈度和可澆鑄性有所提高。