濟鋼第二煉鋼廠現(xiàn)有17t氧氣頂吹轉(zhuǎn)爐2座,年生產(chǎn)能力75萬t。以前,濟鋼鮑德爐料公司每年5萬t渣精粉全部配入燒結綜合料以提高燒結礦品位,經(jīng)燒結、高爐煉成鐵水,能源浪費很大。渣精粉的粒度較小,品位很高,有50%左右以金屬鐵的形式存在。而在轉(zhuǎn)爐內(nèi)直接加入渣精粉代替廢鋼,利用鐵水的物理熱和化學熱,使渣精粉金屬鐵粒熔化、氧化亞鐵還原后變?yōu)殇撍∪チ藷Y和高爐冶煉兩道工序,節(jié)省制造費用,將產(chǎn)生巨大的經(jīng)濟效益。
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那么上什么樣的鐵水預處理設備才干到達處理作用好、操作簡潔、設備簡略、環(huán)保條件好并且出資又省呢?這就需各廠結合實際仔細研討。鐵水預處理的工藝是噴吹工藝,而脫硫劑是純鎂粒鐵水預處理脫硫的辦法多種多樣,但現(xiàn)在遍及選用噴吹法,因為這種工藝設備簡略、運轉(zhuǎn)本錢低、處理時刻短、處理才能大、反響功率高以及易于操控等,特別習慣轉(zhuǎn)爐冶煉的出產(chǎn)要求。現(xiàn)在的問題是挑選什么脫硫劑?曩昔遍及選用鈣系脫硫劑,即CaO+CaF2十C或CaO十CaC2十CaF2。
雙金屬復合耐磨鋼板由低碳鋼板和合金耐磨層兩部分組成,抗磨層一般占總厚度的1/3-1/2。工作時由基體提供抵抗外力的強度、韌性和塑性等綜合性能,由耐磨層提供滿足工況需求的耐磨性能。
耐磨鋼板合金耐磨層和基體之間是冶金結合。通過專用設備,采用自動焊接工藝,將高硬度自保護合金焊絲均勻地焊接在基材上。復合層數(shù)一層至兩層以至多層,復合過程中由于合金收縮比不同,出現(xiàn)均勻橫向裂紋,這是耐磨鋼板的顯著特點。

這是對鋼鐵生產(chǎn)技術發(fā)展的重大貢獻。2.1爐渣蘑菇頭保護底吹噴嘴采用蘑菇頭保護爐底噴嘴的思想早由歐洲人提出,德國發(fā)明的KMS和K20BM工藝,用天然氣進行冷卻,在吹煉初期可在噴口端部生成蘑菇頭。這種蘑菇頭的主要成分為金屬鐵,碳的質(zhì)量分數(shù)在110%~213%之間波動。由于金屬蘑菇頭熔點低、體積小、抗氧化能力弱,在吹煉后期往往被熔化,達不到保護底吹噴嘴的良好效果。受濺渣工藝的啟發(fā),采用冶煉和濺渣過程中生成爐渣蘑菇頭代替金屬蘑菇頭保護底吹噴嘴,獲得良好的冶金效果。
耐磨層主要以鉻合金為主,同時還添加錳、鉬、鈮、鎳等其它合金成份,金相組織中碳化物呈纖維狀分布,纖維方向與表面垂直。碳化物顯微硬度可以達到HV1700-2000以上,表面硬度可達到HRc58-62。合金碳化物在高溫下有很強的穩(wěn)定性,保持較高的硬度,同時還具有很好的抗氧化性能,在500℃以內(nèi)完全正常使用。

沖量調(diào)節(jié)閥的公稱通徑太小,致使流入主調(diào)節(jié)閥活塞室的蒸汽量不足,推動活塞向下運動的作用力不夠,致使主調(diào)節(jié)閥閥芯不動。這種現(xiàn)象多發(fā)生于主調(diào)節(jié)閥式?jīng)_量調(diào)節(jié)閥有一個更換時,由于考慮不周而造成的。沖量調(diào)節(jié)閥回座后主調(diào)節(jié)閥延遲回座時間過長發(fā)生這種故障的主要原因有以下兩個方面:一方面是,主調(diào)節(jié)閥活塞室的漏汽量大小,雖然沖量調(diào)節(jié)閥回座了,但存在管路中與活塞室中的蒸汽的壓力仍很高,推動活塞向下的力仍很大,所以造成主調(diào)節(jié)閥回座遲緩。
耐磨鋼板具有很高耐磨性能和較好沖擊性能好,能夠進行切割、彎曲、焊接等,可采取焊接、塞焊、螺栓連接等方式與其他結構進行連接,在維修現(xiàn)場過程中具有省時、方便等特點,廣泛應用于冶金、煤炭、水泥、電力、玻璃、礦山、建材、磚瓦等行業(yè),與其他材料相比,有很高的性價比,已經(jīng)受到越來越多行業(yè)和廠家的青睞。
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這樣,在實際運行時,自然作用壓頭ΔP2總是大于等于值,因此能保證溫控閥的熱權度總是大于等于1,房間溫度總是能達到設計值。不過,由于自然作用壓頭ΔP2的影響因素較多,要確定每一用戶的值通常都很困難,因此為便于設計,在設計工況下計算戶引入口作用壓差ΔPS時,自然作用壓頭ΔP2可以不考慮。從供暖引入口壓差控制閥的壓差控制點到所計算用戶戶引入口之間供回水管路的阻力損失ΔP3在變流量系統(tǒng)中,供回水管路的阻力損失ΔP3是一變量,它取決于管路中的流量以及管路的長度。