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粉煤灰球磨機由于加工物料的原因?qū)τ诃h(huán)境的粉塵污染較為嚴重,為了改變這種現(xiàn)象,我們對粉煤灰球磨機的除塵系統(tǒng)設計進行了改造,對于配套的除塵器設備進行了系統(tǒng)升級,效果明顯。
目前一路皮帶對應一臺多管除塵器煤種為無煙煤時,粉煤灰球磨機降塵效果良好。但在倒運褐煤時粉塵污染更是嚴重,因為褐煤的特點是燃點低、易自燃;顆粒輕、揚塵大、發(fā)熱量低,除塵器無法抑制飛揚粉塵。為了實現(xiàn)球磨機磨內(nèi)結(jié)構(gòu)優(yōu)化,我們對多管除塵器不能達到設計使用效果,為解決次現(xiàn)象專業(yè)技術(shù)人員實地觀察研究解決方案,針對薄弱點重點消除設備運行中風量問題。
粉灰球磨機研磨生產(chǎn)線整體換除塵設備不現(xiàn)實,針對現(xiàn)實情況只有在原設備上想辦法。首先考慮加大除塵器風機功率,其次考慮再增加旁路設備這樣也可以增加吸風量。但這樣費用高場地占用大,不適用電力系統(tǒng)資金現(xiàn)實情況沒起到扭虧增盈的大方向。最后啟用串聯(lián)系統(tǒng)分路控制的方案,由于兩臺除塵器相距較近,在兩臺除塵器吸入管處加裝相同直徑風道,把兩臺除塵器工作端連接起來,并在風道下側(cè)分別安裝兩臺手動風門調(diào)整除塵器運行工況。達到所需要工況。
改進后除塵器除塵效率達到99%以上,吸風量21600m3/h向室外排放粉塵濃度23mg/m3,將車間內(nèi)輸煤轉(zhuǎn)運站點平均粉塵濃度由11.22mg/m3降至3.83mg/m3。該設備操作簡便,能耗低,故障率低,是輸煤系統(tǒng)高效除塵技術(shù)的一項創(chuàng)新。系統(tǒng)采用了車間粉塵濃度在線監(jiān)測并控制輸煤皮帶水噴淋裝置的降塵系統(tǒng),它與輸煤系統(tǒng)的運行聯(lián)動,提高了自動化水平,改善了作業(yè)環(huán)境,提升了球磨機磨礦效率,降低了能耗,社會效益和經(jīng)濟效益較為明顯。
球磨機磨內(nèi)結(jié)構(gòu)優(yōu)化:http://www.hxjq.cn/n687.html
球磨機:http://www.redstarjq.com/19.html
球磨機磨礦效率:http://www.hxjq.cn/n246.html