浮選機刮泡機構的工作過程是電機通過帶動減速機而使鏈輪轉動,再通過鏈條聯軸器帶動軸和刮板一起轉動,將浮選處理的精煤泡沫刮到精礦槽中,完成刮泡工作。
刮泡機構在工作過程中存在什么問題?
(1)浮選機刮板為聚乙烯塑料板,重量輕。
(2)刮板軸為中空鋼管,由于管細、管壁薄,承受力大,而出現“塌腰”現象,轉動時極易折斷。
(3)刮板軸在承受重量的同時,還要不斷將浮選機生產出來的泡沫刮到泡沫倉中。在運行中,經常出現不同心現象,產生扭力,使刮板折斷。
(4)刮板、卡子、軸之間靠螺絲連接,一旦螺絲松動,刮板下躥,與浮選機槽體刮硼,導致軸和刮板折斷。
當軸和刮板折斷后,要將浮選機停下,卸下鏈輪,從軸頭處取下斷軸,換上新軸,再將刮板和卡子上好,整個過程4人需2.5小時,更不好的是,如果槽體將刮板刮斷,斷掉的刮板碎塊下沉到浮選機槽體底部,由于泵的吸力和煤漿的流程,這些碎塊就會卡在浮選循環泵的入料口,導致泵不上料,這時需將浮選機的煤漿放掉,將槽體沖刷干凈后將刮板碎塊取去,如果碎塊進入泵體卡在葉輪中,則需要拆泵,拆泵最快需1天時間,不但維修工作量大,而且嚴重影響生產。
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