這里說的是利用6S搖床來代替重砂選金機械,重砂的密度約為2.4t/m3,粒度一般在3mm以下,屬于中、細粒級類型,平均粒徑約為0.4mm。長春黃金研究院對其試樣,分別采用溜槽、跳汰機及溜槽和跳汰機組合的三種流程進行試驗,結果發現組合流程的選別指標最佳,砂金回收率高達96.05%。考慮下船重砂經采金船三段跳汰機流程選別后,巖上選廠只用選金機械搖床分選即可。
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由于重砂不能自流、管道轉彎處堵礦嚴原,將原設計的分級脫水后的粗選精礦再精選,以及粗選中礦再掃選的兩段選別流程,改造為粗、精、掃選逐級進行的三段自流選別工藝,選金機械仍采用傳統的6S搖床。
經多年生產實踐證明,改進后的工藝流程及其設備仍存在諸多弊端:
1、入選礦砂未經嚴格地分級,造成粗中夾細、細中夾粗時細粒和粗粒金的損失;
2、對不同的選別作業使用同一規格型號的6S搖床不能適應相應的礦砂性質;
3、所用6S搖床共48根來復條,均系木竹材質,水浸易腐,經常斷損,經多次補換后易造成釘孔松動,透水后使床面翹裂變形;
4、呈橫向排布的來復條,盡管可阻滯入選后礦砂,但未能很好控制水流,使金及極細金屬沖入尾礦中。且排尾速度慢,金在床面停留時間短,回收率低;
5、床面利用率低,尤其是尖滅線以上的光面區,礦砂無法波及。