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由于軌道下山掘進(jìn)坡度達(dá)25°,若采用TD1-14D的的斜井下山掏槽眼鑿巖鉆車打眼施工,普通鑿巖臺(tái)車在大坡度下山前進(jìn)與后退操作較為頻繁,普通鑿巖臺(tái)車的自重控制較困難,并且不便于對(duì)掘進(jìn)炮眼和支護(hù)眼的定位與鉆進(jìn),其不適用于大坡度下山的掘進(jìn);而巖巷綜掘機(jī)也由于掘進(jìn)工序與自重等原因,一般僅能適應(yīng)上下山巷道在±14°范圍的坡度,綜掘機(jī)的使用也受到限制。因此選用TD1-14D的斜井下山掏槽眼鑿巖鉆車廠家在液壓技術(shù)行業(yè)20年的積累經(jīng)驗(yàn)和在斜井施工設(shè)備制造技術(shù)掌握成熟,在大傾角斜井設(shè)備配重設(shè)計(jì),底盤特殊設(shè)計(jì),輪胎底盤能在25度傾角工作,而履帶式底盤能在28度傾角工作。
過去我處在斜井施工中,通常采用淺孔曝破,企圖增加班循環(huán)個(gè)數(shù)來提高進(jìn)尺,但由于輔助時(shí)間占用過多,設(shè)備的效能無法充分發(fā)揮,同時(shí)在組織多工序平行交叉作業(yè)中,極易打破正規(guī)循環(huán),給工序銜接造成矛盾,掘進(jìn)速度也難以提高,由于淺孔曝破存在上述諸多弊端,因此,在云主斜井硬巖施工中采用TD1-14D的斜井下山掏槽眼鑿巖鉆車眼深的中深孔光面曝破。加大了循環(huán)進(jìn)尺,增加了一次爆破出砰量,減少了放炮后的安全檢查和臨時(shí)支護(hù)、工作面找平、定眼位、定炮眼、裝藥、放炮通風(fēng)等輔助時(shí)間,提高了工時(shí)利用率,充分發(fā)揮了TD1-14D斜井下山掏槽眼液壓鉆車采掘進(jìn)機(jī)械化配套設(shè)備的生產(chǎn)能力。
改進(jìn)曝破構(gòu)糟技術(shù),采用中深孔曝破時(shí),曝破效果取決于掏槽效果。我們?cè)谥餍本┕ぶ谐槍?duì)不同的地質(zhì)條件及時(shí)調(diào)整曝破圖表外,重點(diǎn)是改進(jìn)掏槽眼布置方式,以提高曝破效率。
傳統(tǒng)的楔形掏槽方式,由于受到巷道斷面的限制而難以加深炮眼,而且這種掏槽方式曝破后炮眼深部槽腔狹窄,眼底抵抗線加大,不易形成第二自由面,故炮眼利用率低。我們?cè)谥餍本┕ぶ校捎萌侵脚淇湛椎闹毖厶筒鄯绞剑褂脦r石乍藥,多段毫秒蕾管,使炮眼利用率由80%提高到88.9%。當(dāng)f=7~10的巖層,掘進(jìn)斷面為的斜井,每循環(huán)進(jìn)尺,單位巖體炸藥耗量為1.47kg/m3,蕾管耗量為2.05個(gè)/m3,達(dá)到了預(yù)期的效果。
